鄭州巴特針對客戶使用的紡絲熔體計量泵出現泄漏故障,通過對使用現場檢查了解,整理出造成泄漏的原因及具體決絕措施。
熔體紡絲計量泵的工況:工作介質:PET熔體,運行溫度:287 ~ 293℃,入口壓力:5 ~ 8MPa,出口壓力:12 ~ 22MPa。熔體紡絲計量泵的泄漏部位泵腔內存有較多已降解的熔體,經拆檢發現:1、聯軸節與聯軸節蓋板處泄漏熔體低聚物普遍較多;2、泵體與泵座之間熔體進、出孔有降解黃色熔體。后者是固定錠位出現黃色絲的直接誘因。
泄漏原因分析:1、八出紡絲計量泵較四出紡絲計量泵密封面增大,但仍沿用以往結構設計,各密封面主要口零件間平面密封,一般無密封環;2、泵底座板偏薄,強度不足,負荷后產生變形,與泵體密封效果差;3、熔體計量泵熱緊固操作不規范,力矩失當,致密封面局部松緊不勻;4、泵安裝前預熱不夠,或安裝后保溫時間不足,泵各部溫度未平衡即起動;5、泄漏熔體清理不及時,降解后污染紡絲箱。
其中,預熱不夠,或在線保溫不足,溫度未平衡即起動,起動過程中就會斷保險銷以致無法啟動或啟動不久即會泄漏熔體,而熱緊固是嚴格按照規范要求進行。因問題存在普遍性,經與供應商一起反復研究、分析,我們技術人員認為主要為A、B兩項原因所致。
解決措施及效果:1、在泵體與泵座之間熔體出入孔外緣增加金屬o形密封環,將平面密封改為線密封,提高密封的可靠性;2、增加紡絲計量泵底座板的厚度,防止其因強度不足在緊固螺栓后變形導致密封失效,而在泵體與泵座板之間發生泄漏;3、聯軸節與蓋板之間增加碳纖維密封墊;4、因泵總體增厚,泵與電機間距離縮短,故相應調整驅動軸長度。